<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
            氮化工藝控制長軸熱處理變形量
            發布者:河南感應加熱設備有限公司  發布時間:2012-09-12 08:03:35  訪問次數:254

             目前,國內一般細長軸(2—3m)的熱處理變形量要求不大于0.03~0.05mm,按傳統制造工藝是很難達到這個要求。經過對傳統制造工藝流程和工藝進行改進和完善,使長軸最終氮化處理的變形量達到國內同行業先進水平。 1、38CrMoAl長軸傳統工藝流程和熱處理工藝

              熱處理氮化要求:

              a.硬度HV≥850,滲透度深度大于0.50mm,脆性級別1~2級;

              b.全長變形量≤0.05mm。

              在38CrMoAl長軸投產初期,仍按傳統制造工藝流程擬定了工藝路線和熱處理工藝。

              工藝路線如下:

              鍛坯一退火一調質一粗車—穩定回火—粗車一精車一銑健槽一粗磨一氮化一精磨成活.

              熱處理采用二段氮化工藝。

              氮化后按GB/T43401—1999標準和GB/T9451—88標準檢驗,其結果如下:

              a.維氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。

              b.脆性級別測定用維氏負荷硬度計HV5000g,脆性級別為2級;

              c.檢測軸全長變形量為3~4mm。

              分析氮化后產生嚴重變形的原因,主要是加工工藝流程的工序安排采用傳統方法是不合理的,其熱處理工藝也有改進的余地。 2、改進工藝流程的工序和熱處理工藝

              針對上述情況,查閱許多有關資料,長軸的制造工序和熱處理工藝作了合理的設計,制訂了新的工藝流程方案和熱處理工藝措施。

              在工序方面增加了穩定回火和加工鍵槽后配制假鍵,并對熱處理氮化工藝作了一定的修改,由原來氮化爐爐冷至150℃出爐,改為爐冷至室溫出爐。

              改進后的加工工序如下:

              鍛坯一退火一調質一粗車一穩定回火一精車(Ⅰ)一銑鍵槽—穩定回火一精車(Ⅱ)一粗磨一配制假鍵一氮化一精磨成活

              氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88檢驗,其結果如下:

              a.維氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。

              b.脆性級別測定用維氏負荷硬度計HV5000g,脆性級別為Ⅰ級;

              c. 檢測軸全長變形量為0.02~0.03mm。 3、結束語

              在38CrMoAl長軸氮化處理工中,通過不斷總結經驗,制訂出合理的工藝規程,并對工藝的實施嚴格控制,最終將氮化處理過程中的變形量控制在國內同行業先進水平。

          免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
          0571-87774297  
          国产www在线观看