提高16mn厚壁焊管企業準入的環保、節能
工信部下屬多個行業協會介紹,進一步提高16mn厚壁焊管企業準入的環保、節能、技術門檻,已經成為各行業用來化解產能過剩的首選措施。中國煉焦行業協會會長黃金干在“2013年焦化行業運行情況與趨勢分析”發布會上告訴《經濟參考報》記者,正在修訂中的《焦化行業準入條件》已經提高了16mn厚壁焊管企業準入的環保、節能和技術門檻,相應的準入標準均采用了環保部等部委最新頒布的法規和標準。修訂后的《焦化行業準入條件》,不但要求申報16mn厚壁焊管企業執行新的環保、節能和技術標準,還將要求此前獲得準入資格的企業同樣執行新標準,否則將責令限期整改,甚至取消企業準入資格。
記者了解到,與之前“行政命令關!钡仁侄蜗啾龋ば挪恳崖摵习l改委和銀監會制定更加市場化的政策,以“有保有壓”的原則推動化解產能過剩工作。據介紹,一方面,工信部將對符合16mn厚壁焊管政策和規范的企業,支持其開展區域兼并重組、技術改造、淘汰落后產能、節能減排改造等結構調整工作,并給予一定的政策獎勵和信貸支持;另一方面,對不符合的企業,則運用差別電價、嚴控信貸、監管部門查處、考核問責等經濟和法律手段,逐步壓迫其生存空間,最終迫使其退出市場。
液化氣罐車檢測是氧氣廠新開發的對外服務創收項目,其檢測作業主要包括殘氣放散、蒸汽熏蒸、氮氣置換、打磨除銹、校閥回裝和氣密打壓等操作步驟。其中的熏蒸過程需要消耗大量鍋爐蒸汽,通常檢測一臺車將發生1000元左右的燃料消耗。
經過幾次檢測作業后,氧通作業部技術人員發現部分被檢罐車中有殘留液化氣的情況,壓力最高時能達到0.6兆帕。如果按照常規操作程序,這些殘氣要放空到大氣中,不僅造成浪費,還污染環境。通過分析研究,借鑒放空裝置的工作原理,技術人員將放空液化氣“改道”引入燃料回收裝置。經過多次試驗,壓力值超過0.2兆帕的罐車,其殘氣均可安全有效地供鍋爐燃燒使用。實測一臺壓力在0.2兆帕左右的罐車所回收的殘氣量,相當于7-8瓶70公斤的民用液化氣瓶的供氣量,節約燃料開支2000余元,其產出蒸汽可熏蒸2臺罐車。16mn厚壁焊管坯連鑄生產過程中,澆鋼操作人員要向鋼水表面投放覆蓋劑,以便于延長鋼水的凝固時間。一直以來,覆蓋劑的加入方式是直接投進中間包內,這種方式雖然節省時間,但也存在弊端,不僅易造成加入厚度不均勻導致覆蓋劑浪費,還將導致鋼水的純凈度降低,二次氧化嚴重,進而影響鑄坯質量。
遷鋼公司煉鋼作業部一煉16mn厚壁焊管坯作業區王寧是個有心人,他在工作中發現覆蓋劑投放方式的問題后,反饋到作業區,并自己主動壓擔子、解難題,決定動手優化投放方式,節省覆蓋劑使用成本。通過多次對現場覆蓋劑投入情況的調查和研究,他分析出:由于原始覆蓋劑加入方式的不合理,造成了中間包內覆蓋劑厚度不均勻和沖擊鋼水頻繁。對此,王寧認真琢磨澆鋼過程中液面的變化情況,仔細分析套管周圍形狀以及中包車小孔形狀,并找來廢舊的燒氧管,制作出一種在添加覆蓋劑時所使用的緩沖裝置,“覆蓋劑緩沖架”由此誕生。
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