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這幾天剛好在一家焦化廠試用。試用3天,循環氨水懸浮物已下降50%、油份下降40%。今天為了幫助客戶處理初冷器冷凝液,把加藥裝置轉移給初冷器混合冷凝液加藥。循環氨水13:00停藥,停藥前,機械化澄清槽基本無浮油,循環氨水取樣瓶的氨水表面基本無浮油,無焦油掛壁(減粘附能力),靜置1小時,瓶底沉積物很少。14:30(停藥1.5小時)、15:30(停藥2.5小時),此時系統中仍殘留一部分藥劑,觀察機械化澄清槽表面存在很多浮油,循環氨水取樣,發現瓶內氨水表面存在較多浮油,但基本不掛壁(因仍殘留藥劑),靜置1小時后,瓶底有很多沉積物。
初冷器冷凝液的處理:13:30開始加藥,初冷器煤氣阻力2200Pa左右,去除推焦影響,14:30-21:30,初冷器阻力平均值在1900Pa左右,目前仍在加藥,預計2-4天,阻力可降至1200左右(此前一年內,客戶初冷器阻力基本在2000Pa-2800Pa)。
以下為焦油氨水分離劑的更詳細信息。
產品描述與應用:
■焦油氨水分離劑是一種油基破乳劑、減粘劑。
■主要應用于油包水型乳化液的破乳及油水分離。
■尤其是在焦化廠的焦油氨水分離、沖洗液及焦油深加工的焦油脫水中有特效。
■對降低焦油水分并維持焦油水分相對穩定非常有效。
■減粘:①降低油相的粘度;②降低油的粘結性,防止油和懸浮物在設備和管道表面粘結沉積。
■焦油回收率:提高0.1%-0.4%。焦油回收率的提高源自于:①循環氨水噴嘴堵塞率明顯下降,煤氣的冷卻、洗滌效率提高,更多的焦油進入循環氨水。②機械化澄清槽內焦油氨水分離加速,剩余氨水焦油含量顯著下降。③焦油渣焦油含量下降,焦油渣產量下降。④蒸氨塔底部排油顯著減少,更多的焦油已通過橋管、集氣管噴嘴噴淋氨水進入循環氨水系統。
■焦油精加工:焦油水分降低,粘度下降,精加工能耗更低。同時,水分降低,使焦油內水分溶解的鹽類更少,對精加工設備腐蝕情況的改善亦有很大幫助。
■焦油渣:采用分離劑前,焦油渣因含焦油量高,表面發亮。投加分離劑后,焦油渣產量降低,焦油渣的焦油含量下降20%-40%,表面發暗。
■集氣管和橋管:循環氨水噴嘴堵塞情況獲得明顯改善,噴嘴堵塞率下降30%-80%,并且堵塞的噴嘴更容易清理。
■壓力翻板:加強焦爐壓力控制,減少煤氣泄漏。
■剩余氨水—廢水換熱器:換熱器更加清潔,提高換熱效率。換熱器清洗頻率下降40%-80%。
■蒸氨塔:托盤更清潔,降低塔阻,減少能耗。底部排油頻率降低50%-90%,并且排油主要為氨水,焦油含量很少。降低檢修頻率與成本40%-80%。
■初冷器:冷凝液質量獲得改善,焦油、萘、懸浮物等在初冷器內沉積減少,已有沉積會有部分被洗脫,初冷器阻力降低,減少能耗,降低檢修頻率與成本20%-40%。
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