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2.1 焦油脫水項目在二回收車間實施,在原有工藝基礎上,在循環氨水泵前加入加藥泵即可,幾乎不產生設備費用,唯一的成本就是焦油脫水劑,焦油脫水劑的使用量根據焦油產量計算,每月約為650kg,采購成本為8萬元/t,支出成本為5.2萬元/月。
2.2 焦油產量每月平均增加42.3t,按2800元/t計算,產生經濟效益為42.25t×2800元/t=11.9萬元/月。
2.3 脫酚管線的堵塞情況大大改善,減少維護費用約20000元/年,減少停產時間,增加酚鹽產量約20噸,按4000元/噸元計算,增加效益80000元/年,總計10萬元/年。
2.4 由于焦油水分降低,焦油儲槽水量減少,節省用于加熱這部分水的蒸汽約9.8萬元/年。
2.5 全年產生經濟效益總和為:(11.9萬元—5.2萬元)×12+10萬元+9.8萬元=100.2萬元
■焦油回收率:提高0.1%-0.4%。焦油回收率的提高源自于:①循環氨水噴嘴堵塞率明顯下降,煤氣的冷卻、洗滌效率提高,更多的焦油進入循環氨水。②機械化澄清槽內焦油氨水分離加速,剩余氨水焦油含量顯著下降。③焦油渣焦油含量下降,焦油渣產量下降。④蒸氨塔底部排油顯著減少,更多的焦油已通過橋管、集氣管噴嘴噴淋氨水進入循環氨水系統。
■焦油精加工:焦油水分降低,粘度下降,精加工能耗更低。同時,水分降低,使焦油內水分溶解的鹽類更少,對精加工設備腐蝕情況的改善亦有很大幫助。
■焦油渣:采用分離劑前,焦油渣因含焦油量高,表面發亮。投加分離劑后,焦油渣產量降低,焦油渣的焦油含量下降20%-40%,表面發暗。
■集氣管和橋管:循環氨水噴嘴堵塞情況獲得明顯改善,噴嘴堵塞率下降30%-80%,并且堵塞的噴嘴更容易清理。
■壓力翻板:加強焦爐壓力控制,減少煤氣泄漏。
■剩余氨水—廢水換熱器:換熱器更加清潔,提高換熱效率。換熱器清洗頻率下降40%-80%。
■蒸氨塔:托盤更清潔,降低塔阻,減少能耗。底部排油頻率降低50%-90%,并且排油主要為氨水,焦油含量很少。降低檢修頻率與成本40%-80%。
■初冷器:冷凝液質量獲得改善,焦油、萘、懸浮物等在初冷器內沉積減少,已有沉積會有部分被洗脫,初冷器阻力降低,減少能耗,降低檢修頻率與成本20%-40%。
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