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裝載機液壓系統故障及解決。1.水溫過高
首先,檢查水散熱器表面清潔,水溫傳感器和水溫表靈敏準確,節溫器能夠正常啟閉,發動機運轉平穩有力,但冷卻風扇轉速稍慢。
其次,用壓力表檢測冷卻風扇驅動泵(P3泵)輸出壓力偏低。調整P3泵壓力調節器調整螺栓,壓力沒有變化。
再次,將壓力調節器拆解、清洗、檢查,未發現異常。對P3泵進行拆解、清洗、檢查,也未發現異常。
最后,將風扇馬達拆解、清洗、檢查,發現風扇馬達磨損嚴重,更換風扇馬達后試機,發動機水溫正常。
2.轉向沉重
首先,檢查液壓油位在規定范圍內。
其次,檢查轉向盤無卡滯現象,在發動機高速時轉動轉向盤,轉向定位準確,轉向缸動作靈敏,轉向缸及油管均不漏油。
再次,在發動機怠速時,用壓力表檢測轉向泵(P2泵)輸出壓力偏低,發動機高速時輸出壓力正常,調節P2泵壓力調節器螺栓,壓力依然偏低。
然后,拆解清洗P2泵壓力調節器,組裝后試機,發動機怠速時P2泵壓力依然偏低。
最后,拆解P2泵,發現該泵磨損嚴重。更換新P2泵后試機,發動機怠速時P2泵壓力正常,且轉向輕便。
3.動臂和鏟斗無動作
裝載機液壓油溫較低時工作正常,液壓油溫度上升后,動臂、鏟斗不能動作,行走、轉向、制動均正常。停機待溫度降低后再次啟動,動臂、鏟斗工作正常,熱車后動臂、鏟斗再次出現不能動作現象。
在液壓油溫較低時,用壓力表檢測工作泵(P1泵)壓力正常,但液壓油溫上升后壓力較低。在P1泵后端處仔細傾聽其運轉情況,當溫度上升后,該泵發出“吱吱”異響,疑似泄油聲音。
對P1泵進行拆解、清洗、檢查,發現該泵磨損嚴重,更換該泵后試機,故障消失。
日立挖掘機維修常見故障的診斷方法。日立挖掘機維修常見故障往往可以從噪聲大小、尾氣顏色、工作狀況等3個方面進行診斷和檢修日立挖掘機修理。
一、從液壓系統噪聲診斷液壓故障1.液壓泵噪聲(1)日立液壓泵修理吸空當液壓油中混入空氣后,易在高壓區形成氣穴,并以壓力波的形式傳播,造成油液振蕩,導致系統產生噪聲。其主要原因有:液壓泵的濾油器、進油管堵塞或液壓油黏度過高,造成液壓泵進油口處真空度過高,使空氣滲入;液壓泵、先導泵軸端油封損壞或進油管密封不良,造成空氣進入;油箱油位過低,使液壓泵吸油管吸空。當液壓泵工作中出現較高噪聲時,應首先對上述部位進行檢查,發現問題及時處理。
(2)液壓泵元件過度磨損若柱塞泵的缸體與配流盤、柱塞與柱塞孔等配合件磨損、拉傷,使液壓泵嚴重內泄漏,當液壓泵輸出高壓、小流量液壓油時,將產生流量脈動,引發較高噪聲。此時可適當加大先導系統變量機構的傾角,以改善內泄漏對液壓泵輸出流量的影響。液壓泵的伺服閥閥芯、控制流量的活塞也會因局部磨損、拉傷,使活塞在移動過程中產生脈動,造成液壓泵輸出流量和壓力波動,從而使液壓泵出口處產生較大的振動和噪聲。此時可對磨損、拉傷嚴重的元件進行刷鍍、研磨或更換處理。
(3)配流盤故障液壓泵的配流盤在使用中,因表面磨損或油泥沉積在泄荷槽開啟處,會使泄荷槽變短而改變泄荷位置,產生困油現象,繼而引發較高噪聲。在正常修理過程中,經平磨修復的配流盤也會使泄荷槽變短。此時如不及時修長,也會產生較大的噪聲。此外,在裝配過程中應注意,配流盤的大泄荷槽一定要裝配在高壓腔,并且其尖角方向須與泵體的旋向相對,否則也會產生較大噪聲。
2.溢流閥噪聲溢流閥易產生高頻噪聲,就是先導閥前腔壓力油高頻振蕩引起空氣振動而產生的噪聲,其具體原因有:油液中混入空氣,使先導閥前腔內形成氣穴現象而引發高頻噪聲。此時應及時排盡空氣,并防止外界空氣重新進入。針閥因頻繁開啟而磨損