2013年11月10日15點05分某單位球磨機崗位設備操作人員巡檢時發現2#球磨機電機北側軸承冒煙、冒火花,及時停車。上報設備部門聯系電工檢查。經檢查定子、轉子線圈絕緣正常,隨之展開對電機北軸承檢查。電機型號: YR1000-8/1180,J1298,W=1000KW,6000V,I=116A,741rpm,電機軸承用油為HM46抗磨液壓油。電修人員對軸承拆解,發現上軸瓦烏金有裂紋并有3*15mm小塊脫落,下軸瓦烏金厚度3-4mm,多處裂紋,裂痕呈不規則,達50mm以上,瓦邊脫落多處,在右下方5點位置,一處橫向脫落16*20mm,如圖1。油池油位低于瓦面,但可通過帶油環帶油,油呈黑色混濁,油池底部含有固體顆粒。
圖1 烏金瓦斷裂
原因分析:
直觀原因:脫落的烏金塊掉到下軸瓦邊部與軸產生干摩擦起火花,因摩擦引起軸振動,造成下瓦烏金裂紋斷裂。
本質原因:1.經對在用油取樣分析,理化指標,粘度28.5cst,機雜0.5,酸值>0.5,油品嚴重變質超標;光譜分析:固體顆粒中含有有色金屬Sb、Cu、Sn,說明選油不當,因HM46#液壓油中的極壓添加劑中以S、P為主, P與有色金屬Cu有很強的腐蝕性,腐蝕導致烏金瓦的強度變松散,在腐蝕的同時,軸與烏金瓦存在交變應力作用,出現裂紋脫落;2.球磨機電機在2012年3月26日進行中修,至2013年11月10日前沒有檢修,也沒有換油。因油品老化變質,油膜強度降低,導致烏金瓦磨損變薄。3.電機屬于重負荷設備,轉速741rpm,功率1000KW,選油的粘度偏低,油膜強度不足。
結論:選油不當;油品污染。
采取措施
1.南北側烏金瓦重新掛烏金;
2.清理電機瓦油池,擦拭干凈,根據電機轉速、軸瓦材質重新選油為CKD150重負荷齒輪油;
3.因電機軸承油池小,對在用油跟蹤監測理化指標,確定合理換油周期,杜絕檢修或者壞了換油;
4.恢復電機軸承瓦時,防止粉塵顆粒進入油箱,安裝完畢,對油池檢查無任何雜質,在下軸承面涂抹密封膠,在密封膠內側沿邊放生膠帶,防止密封膠壓入油池;謴蜕仙w,找平、把緊螺栓,從加油孔加入CKD150齒輪油。