一、簡單介紹:
柴油發電機30KW軍工品質 防止30KW發電機事故措施規定:30KW發電機絕緣過熱監測裝置過熱報警時,應立即取樣進行色譜分析,必要時停機進行消缺處理。
當30KW發電機主絕緣損壞時,無論是更換還是修復設備,終都要求主絕緣的絕緣強度必須高于或等于原有絕緣強度。
1、30KW發電機概況
內蒙古國華準電#430KW發電機型號為T255-460,額定功率為330MW,額定電壓為24kV,功率因數為0.85,額定電流為9 339A,氫氣壓力為0.3MPa,絕緣等級為F級(溫度按B級考核)。
30KW發電機采用水氫氫冷卻方式,即定子繞組、高壓套管水冷,轉子、定子鐵心氫冷。
2、事故經過
#4機組于2007年10正式投運,運行過程中30KW發電機絕緣過熱裝置出現頻繁報警現象。為了排除裝置性故障的可能,先后更換2臺絕緣過熱檢測裝置,并分別對裝置取樣管進行色譜分析,結果顯示30KW發電機內部存在絕緣過熱現象。
運行一段時間后,30KW發電機勵端鐵心溫度測點顯示異常,DCS溫度曲線有較大波動,波動范圍沒有規律,未見上下層及相鄰線棒的溫度有突變現象,初步判斷為溫度測點損壞,制定措施繼續觀察30KW發電機運行情況。
經過一個半月的運行發現,30KW發電機絕緣過熱裝置電流百分比下降到0。隨即收集采樣進行色譜分析,結果顯示溶液為黃色、譜峰較多,與前幾次對比后發現絕緣過熱有較大發展趨勢,可判斷絕緣問題出在定子上,隨后安排停機檢查。
3、檢查分析及處理措施
3.1、解體檢查
抽出轉子后檢查定子發現,30KW發電機勵端#5線棒出槽口R角處有明顯的灼燒現象,仔細查看并與測點布置圖對比可知#5線棒層間通過的勵端鐵心測溫元件引出線燒毀。
拆除端部線棒綁帶及墊塊后測量測溫元件絕緣電阻,發現有8個元件對地絕緣電阻為0。
檢查汽端端部外觀,發現布置元件銅管靠近機座端處有過熱現象。通過外觀檢查,發現#5槽線棒表面有絕緣過熱現象,層間情況不明。于是決定拆除#5槽上層線棒,更換該測點測溫元件并檢查線棒的絕緣情況。
3.2、原因分析
(1)直接原因:由于測溫元件穿線銅管處于30KW發電機端部交變磁場中,電機運行時銅管導體上就會產生感應電勢,使端部彈性結構出現一定振動,且穿線銅管與機座密封板距離過近,部分靠近機座的銅管與機座產生了斷續接觸。
而機座是直接接地的,在振動過程中,帶有感應電勢的穿線銅管因發生對地放電而出現局部過熱,溫度傳遞到銅管內部的測溫元件上造成測溫元件絕緣損壞,發生接地現象。
(2)間接原因:過熱銅管與30KW發電機密封板距離過近的問題在設備生產、裝配和監造過程中未及時發現和進行相應的處理;
另外,在故障的發展過程中,絕緣過熱裝置報警沒有引起足夠的重視,未及時分析、處理和采取相應防范措施,導致事故擴大。
3.3、處理措施
(1)檢查全部測溫元件,記錄出現故障的元件。
(2)逐個確定測溫元件接地的原因,找到接地故障點。
(3)從30KW發電機定子出槽口處將故障元件線取出,接上合適長度的補償導線后重新穿回。
(4)彎曲銅管使其和機座的距離大于15mm,使用云母帶對銅管進行絕緣包扎(半迭包),邊包邊刷環氧無溶劑膠,以確保不再產生對地放電。
(5)在銅管口塞入適形材料,把元件線固定在銅管內,防止發生磨損。
(6)拆除勵端損傷嚴重的#5元件線所在槽上層線棒后,進行徹底檢查處理。
3.4、線棒及測溫元件修復方法
3.4.1、修復前檢查試驗
(1)對定子繞組槽和端部進行徹底清理,定子兩端部都要清理干凈。
(2)檢查定子所有測溫元件和引線,重點是鐵心、銅屏蔽、繞組層間元件。
(3)外觀檢查測溫元件引線在各處的情況,重點是紫銅軟管進出口位置,并記錄。
(4)用250V搖表測量元件及引線對地絕緣電阻,同一元件的各引線需并接后測量,要求絕緣電阻不小于1MΩ,并記錄。
(5)用萬用表測量各元件的直阻,并記錄。
(6)將定子繞組排水、吹干后,用5 000或2 500V搖表測量三相絕緣電阻、吸收比和極化指數,要求1min絕緣電阻在1GΩ以上(室溫),R60s/ R15s>1.3,R10min/ R1min≥2。
3.4.2、修復測溫元件
定子鐵心采用熱電偶作為測溫元件。熱電偶的熱結點埋于被測部位,用樹脂粘結,熱結點本身與30KW發電機絕緣,2根引線除結點處外互相絕緣。熱電偶本身不帶任何剛性保護套。
鐵心測點用黃蠟管作為外層保護,壓在線棒層間適形材料間,出槽后經R角向下穿過固定在定子鐵心密封板上的穿線銅管匯集到航空插頭處。
定子鐵心的溫度高點在鐵心端部(定子鐵心允許高溫度為130°C,正常運行時不超過100°C),鐵心測溫點安排在汽、勵兩端預測的溫度高處。
熱電偶布置于槽內側面,共12點,汽、勵兩端每相2點。通過對測點結構特點的了解,制定以下修復措施:
(1)更換#5槽內的鐵心測溫元件及測溫墊條,對元件合理布線并與原剩余引線焊接,注意每根引線不要接錯。
(2)對檢查中發現有缺陷的元件及引線進行處理。
(3)對所有層間、銅屏蔽、鐵心測溫元件的引線在屏蔽紫銅管的首末端進行處理,用浸膠適形氈將引線與銅管在管口處填實,并將引線與紫銅管口綁緊。
(4)檢查所有測溫元件直阻及對地絕緣電阻,校核#5槽鐵心元件特性。
3.4.3、更換#5槽線棒
取出#5槽線棒進行外觀檢查,發現上層線棒絕緣層在測溫元件引線途經處全部損壞,線棒本體在高溫的侵蝕下出現2mm深度的損壞。
由于現場無法修復,因此決定取出#2、#3、#4、#5槽內上層線棒,更換#5槽上層線棒,具體措施及工藝如下:
(1)清理槽內以確保無雜物,更換勵端鐵心測溫墊條(新制軟墊條用1mm厚適形氈浸環氧無溶劑膠,外包聚酯薄膜)。
(2)裝好鐵心測溫元件(汽勵端)、層間測溫元件,嵌入#5槽上層線棒。
(3)將#2、#3、#4槽上層線棒回裝到位,回裝前需檢查層間墊條及端部層間端箍情況,所有浸膠適形墊條、適形氈等采用環氧無溶劑膠,以達到室溫固化。
(4)調節#2、#3、#4、#5槽內上層線棒軸向尺寸,使端部間隙符合要求,同時注意上下層線棒連接處要對齊。
(5)用槽楔和斜楔臨時打緊#5槽上層線棒,分幾次逐漸打緊槽楔,直至后打緊。
(6)打緊槽側楔并測量側楔打緊度,測量電壓U2≤0.25U0。
(7)回裝#2、#3、#4、#5槽的槽楔,封口槽楔用膠粘結,并檢查槽楔緊度。
(8)裝配線棒端部間隔塊,綁大小綁帶,重新裝配鱷魚板,用工具環撐緊,使鱷魚板徑向尺寸符合要求。
(9)用中頻焊機焊接上下層線棒連接套,更換新連接套,并檢查焊接質量。
(10)裝配內撐環、三體楔塊、槽口楔塊,加裝絕緣盒并灌膠,恢復絕緣引水管。
(11)氣密試驗:0.3MPa氣壓保持24h ,泄漏率不大于1%。
(12)端部刷半導體漆并淋膠,再刷188覆蓋漆。
3.4.4 、修復后試驗
(1)用5 000或2 500V搖表測量絕緣電阻及吸收比。
(2)做2.0UN直流耐壓及泄漏試驗1min,分相進行。
(3)做1.3UN工頻交流耐壓試驗1min,分相進行。
(4)做繞組分支流量試驗。
(5)做端部模態試驗。
(6)測三相直流電阻,相差不大于1.5%(排除引線長度不同后)。
(7)做端部手包絕緣電位外移試驗檢查對地電壓,不大于2 000V。
(8)測量所有測溫元件狀態。
4、防范措施
(1)制造廠在設計及裝配工藝上應嚴格把關,提高監造人員的責任心,堅決杜絕在制造過程中遺留安全隱患。
(2)在機組運行過程中,密切監視30KW發電機測點溫度變化情況,發現問題嚴格執行《防止電力生產重大事故二十五項重點要求實施導則》的要求。
(3)在停機檢修時,對所有測溫元件進行直阻及絕緣電阻的測量,對能校驗的測點全部校驗,保證測量溫度的準確性。
(4)加強絕緣過熱檢測裝置的檢修與維護,保證設備的正常運行。若出現報警則應及時收集取樣并進行色譜分析,發現存在絕緣過熱問題應及時安排停機處理,防止事故擴大。詳情咨詢廠方24小時技術服務熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
二、商品圖片:
三、具體參數:
柴油發電機30KW軍工品質
大澤動力TO32000ET詳細參數
一、技術規范
額定輸出KW 30 33
大功率KW 33 35
額定頻率Hz 50 60
額定電壓 380/220
額定轉速rpm 1500 1800
相 數: 單相三相
功率因數: 0.9/1.0
調節方式: AR(自動電壓調節器)
噪音水平 LP7m:65-75db
頻率調整: (%):≤±0.5(穩態)
電壓波動: (%):≤±0.5
發動機技術參數:
動力型號: YOTOTI3200
品 牌: 大澤の動力
缸 徑: 4*110*121MM
氣缸排列方式:直列排列
氣缸數量: 4缸
冷卻方式: 封閉式水循環冷卻
供油方式: 直噴
調速方式: 電子調速
進氣方式: 自然吸氣
機油型號: 15W/40CD
燃油型號: 0#輕柴油
柴油油箱: 120L
機組耗油量:206g/kw?h
潤滑油油箱:13L
電機技術參數:
電機型號: TO32000ET
額定功率: 33KW
額定電流A 136.4/79
接線方式: 三相四線、Y形接法
防護等級: IP22
絕緣等級: H級別
其他配置:
機組外形尺寸(L×B×H):2000×900×1200
機組重量(kg):650
低油壓報警系統可自動關閉發動機。
電啟動保證了機組可快速啟動。
新型電壓自動調節器,保證了電壓平穩輸出。
四、聯系方式:
【公司名稱】:上海歐鮑實業有限公司
品牌-大澤動力
【公司地址】:上海市寶山區金寶路188號
【銷售經理】:孫偉
【聯系電話】:021-5198-7487
【聯系手機】:13020253889
【聯系郵箱】:130-2025-3889@163.com
【企 業Q Q】 :483716339
【交易方式】:購銷合同 支寶交易 現場交易
【交易模式】:轉賬、支寶、現金、支票、刷卡
【關于產品】:含稅17%,不包含運費,***24小時送貨。
【公司主營】:汽油發電機、數碼變頻靜音發電機、柴油發電
機、自吸泵、發電電焊機、液化氣發電機等
四、實拍圖片:
柴油發電機30KW軍工品質防止30KW發電機事故措施規定:30KW發電機絕緣過熱監測裝置過熱報警時,應立即取樣進行色譜分析,必要時停機進行消缺處理。
當30KW發電機主絕緣損壞時,無論是更換還是修復設備,終都要求主絕緣的絕緣強度必須高于或等于原有絕緣強度。
1、30KW發電機概況
內蒙古國華準電#430KW發電機型號為T255-460,額定功率為330MW,額定電壓為24kV,功率因數為0.85,額定電流為9 339A,氫氣壓力為0.3MPa,絕緣等級為F級(溫度按B級考核)。
30KW發電機采用水氫氫冷卻方式,即定子繞組、高壓套管水冷,轉子、定子鐵心氫冷。
2、事故經過
#4機組于2007年10正式投運,運行過程中30KW發電機絕緣過熱裝置出現頻繁報警現象。為了排除裝置性故障的可能,先后更換2臺絕緣過熱檢測裝置,并分別對裝置取樣管進行色譜分析,結果顯示30KW發電機內部存在絕緣過熱現象。
運行一段時間后,30KW發電機勵端鐵心溫度測點顯示異常,DCS溫度曲線有較大波動,波動范圍沒有規律,未見上下層及相鄰線棒的溫度有突變現象,初步判斷為溫度測點損壞,制定措施繼續觀察30KW發電機運行情況。
經過一個半月的運行發現,30KW發電機絕緣過熱裝置電流百分比下降到0。隨即收集采樣進行色譜分析,結果顯示溶液為黃色、譜峰較多,與前幾次對比后發現絕緣過熱有較大發展趨勢,可判斷絕緣問題出在定子上,隨后安排停機檢查。
3、檢查分析及處理措施
3.1、解體檢查
抽出轉子后檢查定子發現,30KW發電機勵端#5線棒出槽口R角處有明顯的灼燒現象,仔細查看并與測點布置圖對比可知#5線棒層間通過的勵端鐵心測溫元件引出線燒毀。
拆除端部線棒綁帶及墊塊后測量測溫元件絕緣電阻,發現有8個元件對地絕緣電阻為0。
檢查汽端端部外觀,發現布置元件銅管靠近機座端處有過熱現象。通過外觀檢查,發現#5槽線棒表面有絕緣過熱現象,層間情況不明。于是決定拆除#5槽上層線棒,更換該測點測溫元件并檢查線棒的絕緣情況。
3.2、原因分析
(1)直接原因:由于測溫元件穿線銅管處于30KW發電機端部交變磁場中,電機運行時銅管導體上就會產生感應電勢,使端部彈性結構出現一定振動,且穿線銅管與機座密封板距離過近,部分靠近機座的銅管與機座產生了斷續接觸。
而機座是直接接地的,在振動過程中,帶有感應電勢的穿線銅管因發生對地放電而出現局部過熱,溫度傳遞到銅管內部的測溫元件上造成測溫元件絕緣損壞,發生接地現象。
(2)間接原因:過熱銅管與30KW發電機密封板距離過近的問題在設備生產、裝配和監造過程中未及時發現和進行相應的處理;
另外,在故障的發展過程中,絕緣過熱裝置報警沒有引起足夠的重視,未及時分析、處理和采取相應防范措施,導致事故擴大。
3.3、處理措施
(1)檢查全部測溫元件,記錄出現故障的元件。
(2)逐個確定測溫元件接地的原因,找到接地故障點。
(3)從30KW發電機定子出槽口處將故障元件線取出,接上合適長度的補償導線后重新穿回。
(4)彎曲銅管使其和機座的距離大于15mm,使用云母帶對銅管進行絕緣包扎(半迭包),邊包邊刷環氧無溶劑膠,以確保不再產生對地放電。
(5)在銅管口塞入適形材料,把元件線固定在銅管內,防止發生磨損。
(6)拆除勵端損傷嚴重的#5元件線所在槽上層線棒后,進行徹底檢查處理。
3.4、線棒及測溫元件修復方法
3.4.1、修復前檢查試驗
(1)對定子繞組槽和端部進行徹底清理,定子兩端部都要清理干凈。
(2)檢查定子所有測溫元件和引線,重點是鐵心、銅屏蔽、繞組層間元件。
(3)外觀檢查測溫元件引線在各處的情況,重點是紫銅軟管進出口位置,并記錄。
(4)用250V搖表測量元件及引線對地絕緣電阻,同一元件的各引線需并接后測量,要求絕緣電阻不小于1MΩ,并記錄。
(5)用萬用表測量各元件的直阻,并記錄。
(6)將定子繞組排水、吹干后,用5 000或2 500V搖表測量三相絕緣電阻、吸收比和極化指數,要求1min絕緣電阻在1GΩ以上(室溫),R60s/ R15s>1.3,R10min/ R1min≥2。
3.4.2、修復測溫元件
定子鐵心采用熱電偶作為測溫元件。熱電偶的熱結點埋于被測部位,用樹脂粘結,熱結點本身與30KW發電機絕緣,2根引線除結點處外互相絕緣。熱電偶本身不帶任何剛性保護套。
鐵心測點用黃蠟管作為外層保護,壓在線棒層間適形材料間,出槽后經R角向下穿過固定在定子鐵心密封板上的穿線銅管匯集到航空插頭處。
定子鐵心的溫度高點在鐵心端部(定子鐵心允許高溫度為130°C,正常運行時不超過100°C),鐵心測溫點安排在汽、勵兩端預測的溫度高處。
熱電偶布置于槽內側面,共12點,汽、勵兩端每相2點。通過對測點結構特點的了解,制定以下修復措施:
(1)更換#5槽內的鐵心測溫元件及測溫墊條,對元件合理布線并與原剩余引線焊接,注意每根引線不要接錯。
(2)對檢查中發現有缺陷的元件及引線進行處理。
(3)對所有層間、銅屏蔽、鐵心測溫元件的引線在屏蔽紫銅管的首末端進行處理,用浸膠適形氈將引線與銅管在管口處填實,并將引線與紫銅管口綁緊。
(4)檢查所有測溫元件直阻及對地絕緣電阻,校核#5槽鐵心元件特性。
3.4.3、更換#5槽線棒
取出#5槽線棒進行外觀檢查,發現上層線棒絕緣層在測溫元件引線途經處全部損壞,線棒本體在高溫的侵蝕下出現2mm深度的損壞。
由于現場無法修復,因此決定取出#2、#3、#4、#5槽內上層線棒,更換#5槽上層線棒,具體措施及工藝如下:
(1)清理槽內以確保無雜物,更換勵端鐵心測溫墊條(新制軟墊條用1mm厚適形氈浸環氧無溶劑膠,外包聚酯薄膜)。
(2)裝好鐵心測溫元件(汽勵端)、層間測溫元件,嵌入#5槽上層線棒。
(3)將#2、#3、#4槽上層線棒回裝到位,回裝前需檢查層間墊條及端部層間端箍情況,所有浸膠適形墊條、適形氈等采用環氧無溶劑膠,以達到室溫固化。
(4)調節#2、#3、#4、#5槽內上層線棒軸向尺寸,使端部間隙符合要求,同時注意上下層線棒連接處要對齊。
(5)用槽楔和斜楔臨時打緊#5槽上層線棒,分幾次逐漸打緊槽楔,直至后打緊。
(6)打緊槽側楔并測量側楔打緊度,測量電壓U2≤0.25U0。
(7)回裝#2、#3、#4、#5槽的槽楔,封口槽楔用膠粘結,并檢查槽楔緊度。
(8)裝配線棒端部間隔塊,綁大小綁帶,重新裝配鱷魚板,用工具環撐緊,使鱷魚板徑向尺寸符合要求。
(9)用中頻焊機焊接上下層線棒連接套,更換新連接套,并檢查焊接質量。
(10)裝配內撐環、三體楔塊、槽口楔塊,加裝絕緣盒并灌膠,恢復絕緣引水管。
(11)氣密試驗:0.3MPa氣壓保持24h ,泄漏率不大于1%。
(12)端部刷半導體漆并淋膠,再刷188覆蓋漆。
3.4.4 、修復后試驗
(1)用5 000或2 500V搖表測量絕緣電阻及吸收比。
(2)做2.0UN直流耐壓及泄漏試驗1min,分相進行。
(3)做1.3UN工頻交流耐壓試驗1min,分相進行。
(4)做繞組分支流量試驗。
(5)做端部模態試驗。
(6)測三相直流電阻,相差不大于1.5%(排除引線長度不同后)。
(7)做端部手包絕緣電位外移試驗檢查對地電壓,不大于2 000V。
(8)測量所有測溫元件狀態。
4、防范措施
(1)制造廠在設計及裝配工藝上應嚴格把關,提高監造人員的責任心,堅決杜絕在制造過程中遺留安全隱患。
(2)在機組運行過程中,密切監視30KW發電機測點溫度變化情況,發現問題嚴格執行《防止電力生產重大事故二十五項重點要求實施導則》的要求。
(3)在停機檢修時,對所有測溫元件進行直阻及絕緣電阻的測量,對能校驗的測點全部校驗,保證測量溫度的準確性。
(4)加強絕緣過熱檢測裝置的檢修與維護,保證設備的正常運行。若出現報警則應及時收集取樣并進行色譜分析,發現存在絕緣過熱問題應及時安排停機處理,防止事故擴大。
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