河池鍋爐空氣預熱器清洗除垢劑、預熱器清洗除垢劑專業清洗油脂行業蒸發器、冷凝器、清煤油設備、尾氣回收設備。電廠凝汽器、冷油器、灰管線、反滲透、空冷器及汽輪機油系統清洗、預膜工程(化學清洗、超高壓水射流清洗.生產緩蝕劑、阻垢劑、殺菌滅藻劑、絮凝劑、消泡劑、分散劑、黑液阻垢劑、生物清洗劑及造紙、紡織助劑等產品。清洗加熱器、冷凝器、換熱器、空調、管道、鍋爐等水垢、油垢及其它物料垢。清洗油脂行業蒸發器、冷凝器、清煤油設備、尾氣回收設備。清洗電廠凝汽器、冷油器、灰管線、反滲透、空冷器及汽輪機油系統清洗、預膜工程化學清洗、超高壓水射流清洗,清洗所用藥劑便宜易得,并立足于國產化;清洗成本低,不造成過多的資源消耗。
化學清洗前應具備的條件
1 化學清洗臨時小組成立并有倒班名單,小組內應有以下幾個功能部門:指揮部門:統一負責清洗進度的安排及調度;河池鍋爐空氣預熱器清洗除垢劑、預熱器清洗除垢劑磨礦分級作業存在的主要問題是二段組合分級效率低,返砂量大,致使磨礦效率低。針對這一問題主要進行了用φ5mm旋流器代替φ35mm旋流器及將高頻細篩篩孔由.15mm換為.18mm的試驗研究,但效果都不太理想。C選鐵工藝磁選作業原設計采用一粗、一精、一掃三次磁選工藝流程,粗選和精選采用CYT-618半逆流永磁磁選機,掃選采用CYT-618單筒半逆流永磁磁選機。年后全部推廣使用15系列大磁選機,仍為半逆流永磁磁選機。河池鍋爐空氣預熱器清洗除垢劑、預熱器清洗除垢劑本文充分發揮單片微機系統具有易開發、功能強、體積小、價格便宜等特點,開發了一套熱量計量儀,實驗證明:該系統具有穩定性好、精度高、功能強、自動化程度高、易于維護保養等特點。研究與開發在熱能工程及材料科學的研究和生產過程中對熱量的測量一般采用間接法,該類儀表大多僅是對熱流進行測量,目前工業化的產品有輻射式熱流計、熱阻式熱流計等,該類儀表均需實驗標定儀表常數,存在誤差大,測量滯后等缺點,本文以熱量理論計算式的離散化方程式為基礎,充分利用MCS5單片機系統具有易開發,軟硬件結合的優勢,實現了熱量的智能化計算,結合熱量測量的難點,使該智能化儀表很好的實現了以下功能;()溫差的測量,該功能由兩級放大電路、A/D轉換電路、有關采集軟件完成。
安裝部門:負責按照清洗要求完成相關系統的安裝、準備、維護、巡檢、消缺;操作部門:負責按照清洗要求完成相關(或對相關系統)的操作;監督部門:負責對整個清洗過程及清洗效果進行質量監督。
以上人員應熟悉清洗有關系統,了解清洗措施和步驟,進行操作時要遵守相關規程并加強監護。
2.化學清洗前甲乙雙方共同確定水冷壁割管位置,做小型實驗,根據小型實驗結果確定清洗配方及用藥量。3. 臨時管路安裝
3.1臨時管道進水系統連接如酸洗系統圖所示,從主給水旁路調門后接臨時管道,作為省煤器上酸用。省煤器再循環管上的電動門要保證在上述因素變化的條件下,維持室內溫度恒定(如18℃±2℃)或滿足用戶要求,供熱系統的供回水溫度就應在整個供暖期間根據室外氣象條件的變化進行調節,以使鍋爐供熱量、散熱設備的放熱量和建筑物的需熱量相一致,防止用戶室內發生室溫過低或過高的現象。通過及時而有效的運行調節可以做到在保證供暖質量的前提下,達到限度的節能。室外溫度的變化決定了建筑物需熱量的大小也就決定了能耗的高低,運行參數必須隨室外溫度的變化每時每刻進行調整,始終保證鍋爐房的供熱量與建筑物的需熱量相一致,只有這樣才能實現限度的節能。
為將酸洗系統內清洗下來的鐵銹渣等沖洗干凈,蒸發器系統的接管部位選在蒸發器下聯箱的手孔處。安裝時,先割開各下聯箱的手孔,然后接φ100管引出,按清洗系統圖分成左右兩組安裝。
除鹽水:鍋爐正式除鹽水系統在酸洗之前能正常供水,除鹽水引一根Φ133×4臨時管至清洗箱,酸洗用除鹽水流量100t/h,壓力12kg/cm2,用水總量約300t.
工業水:工業水母管引一根Φ133×4臨時管至清洗箱,酸洗用工業水流量200~300t/h,壓力12kg/cm2,用水總量約200t.
17.各定排管及臨爐加熱管應在爐側可靠隔絕,臨爐加熱汽源母管總門及各分門關嚴,臨爐加熱聯箱疏水門打開。不方便操作的地方應有簡易平臺。
B磨礦分級原設計為一段閉路磨礦,為適應礦石性質的變化及提高鐵精礦質量的要求,25年改為兩段磨礦。一段采用φ36mmx4mm格子型球磨機與4臺φ61mm旋流器(2用2備)組成一段閉路磨礦,二段采用φ27mmx36mm溢流型球磨機與6臺φ35mm旋流器(3用3備)、4臺高頻細篩組成二段閉路磨礦。一段入磨粒度為-15mm,一段旋流器分級效率為45%左右,磨礦細度-..74m占4%左右;二段入磨粒度為-3mm,二次旋流器分級效率為3%左右,高頻細篩分級效率達到36%~5%,磨礦細度-.74mm占6%~7%。該工藝的技術要點包括:循環利用含有CO和H2成分的爐頂還原煤氣,用低溫純氧代替熱風從爐缸風口吹入,低還原劑消耗操作,爐頂煤氣中CO2的回收再利用。2007年該工藝在瑞典LKAB廠試驗高爐上共采用4種方案進行了中試。在試驗高爐進行的ULCOS-BF試驗證明,新開發出的爐頂煤氣循環利用工藝操作安全性好、效率高、穩定性強。爐頂煤氣循環利用技術結合CCS(CO2捕集和封存)技術,使CO2減排50%~60%應該是切實可行的。