然而在實際工作中,設計人員往往未對空調系統各種設備的綜合配置進行的技術經濟分析,結果造成工程初投資增加及“大馬拉小車”等浪費資源的現象。為避免發生該現象,廣大設計人員在方案設計階段應依據使用功能、高低峰負荷時間、系統特征以及其它條件,針對空調系統中的冷水機組、循環泵、冷卻塔等設備的綜合配置進行充分的技術經濟分析,以期在滿足使用功能的前提下降低工程造價和運行費用。2工程壽命周期成本筆者認為在進行循環水泵、冷水機組等設備的技術經濟分析時應引入一個概念——工程壽命周期成本。
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儲存安定性水基切削液的濃縮物在外觀上雖然是均勻的液態,但實際上大多是膠態體系,而且含有相當多的水。經過長期儲存以及溫度的波動,如果配方不當很容易產生沉淀、分層等現象并且往往是不能復原的。因此這是一個很重要的檢測項目。不揮發組分水基切削液濃縮物中含有水分,這個項目是用來測定其有效組分含量的。食鹽允許量通過這一試驗用以了解該切削液能否允許使用含氯量較高的自來水配制工作液。表面張力多數情況下,表面張力小的液體容易在固體表面展開,因而有相當多的人把表面張力看做是切削液滲透性的一個度量指標。
雙金屬復合耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,抗磨層一般占總厚度的1/3-1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由耐磨層提供滿足工況需求的耐磨性能。
耐磨鋼板合金耐磨層和基體之間是冶金結合。通過專用設備,采用自動焊接工藝,將高硬度自保護合金焊絲均勻地焊接在基材上。復合層數一層至兩層以至多層,復合過程中由于合金收縮比不同,出現均勻橫向裂紋,這是耐磨鋼板的顯著特點。

轉爐一文的水量與除塵效果研究轉爐一文是OG除塵系統的道除塵工序,主要目的是粗除塵和將煙氣從950℃降到70℃左右。轉爐OG系統一文共設計有5個螺旋噴嘴,布置在同一平面上,同時向下噴水,噴水量總共為450m3/h,噴水量比較大,造成一文阻力增大,影響除塵效果。另外,供水泵組把備用泵開啟,也常出現3座轉爐煉鋼,無法保證噴頭水壓的現象,不僅造成電能的大量消耗,也嚴重影響了噴頭的噴水霧化效果。根據查閱相關的書籍和互聯網上的一些新的理論觀點,經分析確定了一文的除塵效果并非是水量越大越好(噴水量與煙氣量的比一般在0.35L/m3~1.5L/m3,我廠轉爐一文的實際水汽比在2.5L/m3左右),而是與噴頭噴水的霧化效果緊密聯系著,而霧化效果又與噴頭的壓力緊密聯系,所以我們確立了以減少一文的噴水量,提高噴頭壓力從而改善霧化效果的研究思路。
耐磨層主要以鉻合金為主,同時還添加錳、鉬、鈮、鎳等其它合金成份,金相組織中碳化物呈纖維狀分布,纖維方向與表面垂直。碳化物顯微硬度可以達到HV1700-2000以上,表面硬度可達到HRc58-62。合金碳化物在高溫下有很強的穩定性,保持較高的硬度,同時還具有很好的抗氧化性能,在500℃以內完全正常使用。

大量的研究證明,高Fe0爐渣與低Fe0爐渣的濺渣工藝不同,濺渣層與爐襯磚的結合機理不同,但都能達到保護爐襯、延長爐體壽命的功效。不同的鋼廠因生產不同的品種和采用不同的煉鋼工藝,故可分別采用不同的濺渣工藝。采用濺渣護爐工藝中保證爐膛不變形是一重大難題。研究發現,在濺渣過程中爐渣出現分熔現象,即高熔點爐渣凝固在爐壁上,而低熔點爐渣淌流回渣池。嚴格控制終渣過熱度(約100~150℃),保證爐渣具有良好的流動性,是控制濺渣后轉爐爐型的重要方法。
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業,與其他材料相比,有很高的性價比,已經受到越來越多行業和廠家的青睞。
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對每一具體線段都要進行細致分析,從地基條件、處理要求(包括處理達到的各項指標、處理范圍)、工程費用、材料、機具等諸多方面進行考慮,以確定合適的地基處理方法。2.1灰土墊層灰土墊屋常被用于非自重濕陷性黃土地區管道基礎的處理。一般適用于處理1~4m厚的軟弱土層。管道的基礎是條形基礎,作用于地基上的力也比其它建筑物小,而且是基槽開挖后埋入地下,表面的軟弱土一部分已被去掉,所以在管道施工中常用灰土(或素土)墊層來處理濕陷性地區的管道基礎,以提高承載力,減少沉降力。